兩年前,這個崗位是開放式的,噪音大、熱度高,很影響工作,現在安裝了除塵裝置,設備裝了透明的‘房子’,工作起來安全舒心多了……”日前,在管道涂敷崗位工作了12年的老員工劉堂彪對記者說。
石化機械鋼管分公司管道涂敷線,是從歐洲工業強國引進的全套設備。為了讓員工安全舒心的工作,引進后,企業實施了管內吹灰除塵裝置的升級改造。升級后,管內吹灰除塵裝置將風量由原來的6000立方米每小時提高至12000 立方米每小時,實現了裝置運行時進風口無粉塵外溢,出風口排風粉塵濃度遠低于《工作場所有害因素職業接觸限值》。管道涂敷廠配置新的靜電噴涂系統及粉末回收系統,靜電噴涂系統的上粉系統采用了導靜電的供粉管,高密封性的粉泵,抽吸裝置的供粉箱,減少上料過程中的粉末溢出和環境中的粉塵。靜電噴涂系統的噴粉系統設計了噴涂距離,噴槍間距,控制環氧粉末帶電量及粉末霧化形狀,粉末可定向噴涂至鋼管表面,形成了良好的籠蔽效應,提高了上粉率。
粉末回收系統根據粉末回收量設計了一級除塵系統的風量和風速,過篩裝置,實現了粉末潔凈回收,加大了二級濾芯除塵器的過濾面積及粉倉通風量,增加了除塵器壓差檢測裝置控制粉塵排放濃度,減少了環境污染及粉末溢出對人體的傷害。該套系統達到了國家標準的防爆要求,還配置了粉塵濃度監測裝置,火焰探測器,火災滅火及報警裝置,隔爆裝置,泄爆裝置,二氧化碳滅火裝置,實現了粉塵爆炸監控與泄爆聯用,火焰探測與自動滅火裝置聯用。全面提升了粉末施工過程的安全性,降低了粉末的靜電噴涂工藝帶來的危險性。
“改造前一周清理出環氧粉末120公斤以上,現在每周清理出的粉末約10公斤。改造前粉末綜合利用率約65%,現在粉末利用率在80%以上。粉末排放濃度優于國家標準,周邊環境有了極大改觀,我們的工作環境也有了明顯的改善?!?管道涂敷廠黨支部書記鄭銘介紹說。
為了實現低噪音作業環境和無患職業病風險的兩個目標,該公司在管道涂敷廠中頻崗位修建隔音房,泵站增加減震圈和減震墊;在鋼管臺架上制作橡膠棒“十字”架,防止鋼管碰撞,降低噪音分貝;除此之外,定期對設備進行檢修,減少因故障運轉帶來的噪音。